2025-09-09 13:05:54
蒸汽鍋爐效率提高(節(jié)能)途徑--減少浪費造成能源浪費的原因:一、鍋爐的水位不會隨著鍋爐負荷變化而變化,低負荷時仍需維持鍋筒內蒸汽壓力,也就是說:燃燒的天然氣大部分轉換為蒸汽熱能,但是還有一部分用于維持蒸汽壓力。此部分能源浪費無法避免!!負荷越高,此部分能源浪費比越小;負荷越低,此部分能源浪費比越高。二、傳統(tǒng)鍋爐燃燒器往往無法保證在不同負荷下均調整至的燃料和空氣配比。在低負荷時,煙氣中CO濃度容易偏高,以致不完全燃燒率增大,導致能源浪費。避免/降低損耗方案:1)根據(jù)蒸發(fā)量需求完美匹配鍋爐噸位,且合理安排生產(chǎn),使鍋爐高負荷、平穩(wěn)運行。(很難實現(xiàn))2)根據(jù)估算蒸發(fā)量,配置多臺小噸位鍋爐單元,且配置智能化群控系統(tǒng),合理匹配鍋爐運行臺數(shù)及負荷。新疆環(huán)保能源管理供應聯(lián)系泰州市斯迪蒙科技。西藏組合式能源管理廠家
以“全預混冷焰燃燒技術”降低排放濃度,全預混表面燃燒技術是目前鍋爐三大燃燒技術(全預混燃燒、大氣式燃燒、擴散式燃燒)中相對優(yōu)點較多的燃燒技術,除了對助燃空氣潔凈度要求較高以外,無論是在燃盡率、燃燒穩(wěn)定性、燃燒溫度的均勻性和燃燒噪音方面,還是在“在線監(jiān)測”滿足**嚴苛的排放要求(NOx濃度低于30mg/m3,且CO濃度低于95mg/m3)方面,優(yōu)勢還是比較明顯的。運用“全預混冷焰燃燒技術”,并分解鍋爐爐膛,每個鍋爐單元均配置的全預混燃燒器,將整個鍋爐機組所需要的燃燒功率有效分解,化整為零,有效降低NOx和CO的排放濃度。經(jīng)上海“機械工業(yè)鍋爐及環(huán)保產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測中心”抽樣檢測,混流蒸汽機組在滿負荷運行時,折算NOx排放濃度為25mg/m3,CO排放濃度為27mg/m3陜西單元式能源管理售賣廣東節(jié)能能源管理供應聯(lián)系泰州市斯迪蒙科技。
鍋爐設備能否**與經(jīng)濟運行,循環(huán)水質處理是非常重要的。鍋爐給水不進行處理或處理不當,必然在受熱面上結垢,使爐壁傳熱性能降低,降低熱效率,增加燃料消耗,還會產(chǎn)生腐蝕、爆管。所以,鍋爐水循環(huán)情況的正常與否,在很大程度上決定了鍋爐運行的**可靠性。鍋爐水處理,對確保鍋爐**經(jīng)濟運行、提高鍋爐效率、延長鍋爐使用壽命、節(jié)約能源具有十分重要的意義。按照標準的規(guī)定,合格的鍋爐用水必須經(jīng)過軟化。因此,鍋爐水處理可以選用軟水處理或純水處理兩種方式。鍋爐到底是用軟水還是純水,主要在于用戶對鍋爐水質的認識。有些用戶認為,自己的生產(chǎn)工藝對水質的要求只是降低硬度即可,對于總含鹽量、大分子物質沒有要求,做軟水處理就可以了,沒必要多花錢做純水處理。真是這樣嗎?軟水處理比純水處理真的更經(jīng)濟更合算嗎?我們來分析分析:軟水是指水的硬度低于8度的水。軟水中含有的可溶性鈣、鎂等化合物較少,可以減少水垢的生成。在天然水中,雨水和雪水屬軟水,泉水、溪水、河水、湖水均屬硬水,井水等地下水也屬硬水,自來水是河水、湖水或者井水經(jīng)過沉降,除去泥沙,也是硬水。純水又稱為去離子水,去除了原水中的硬度等陽離子,還去除了堿等陰離子。
不*去除了原水中的硬度等陽離子,還去除了堿等陰離子,是可以直接飲用的水。純水不易結水垢。軟水處理(鈉離子系統(tǒng))只能處理原水中硬度(原水堿度不變),照樣會結水垢,只是比硬水結垢少。純水處理(除鹽水系統(tǒng))不但能除硬度等陽離子,還能有效的除堿等陰離子,不易結水垢。就水處理設備采購成本而言,好的軟水處理設備市場價格*為好的純水處理設備的30-60%;就水處理設備使用成本而言,軟水設備使用成本約為純水設備的20-30%;無論是設備采購成本還是使用成本,軟水遠遠低于純水。如此看來,是不是鍋爐做軟水處理就比做純水處理更合算呢?如果**只是單純看水處理設備的采購成本和直接使用成本,很容易得出軟水更合算的結論。但是,必須注意的是,軟水**只是降低了水的硬度,軟水中還存在著溶解鹽類、有機物、二氧化**體、大分子物質及軟化處理未去除的顆粒物等許多雜質,經(jīng)過一段時間后(一般不會超過半年)還是會在鍋爐的內壁或管壁形成水垢。而一旦形成水垢,會極大地影響鍋爐的傳熱,并帶來嚴重的后果:1、蒸汽成本增加:鍋爐結垢后,受熱面?zhèn)鳠嵝阅芟陆担?溫升高,排*損失增加,鍋爐熱效率降低,燃料損耗大幅增加。大約1毫米水垢會多浪費10%以內的燃料。*此一項。青海免檢能源管理供應聯(lián)系泰州市斯迪蒙科技。
負荷頻控優(yōu)化節(jié)能大負荷→小負荷:以“0.25噸/h”蒸發(fā)量作為每個單元的額定負荷,4個單元集成一個1噸機組。降負荷運行→智能頻控負荷:系統(tǒng)智能頻控機組與單元,根據(jù)末端蒸汽負荷的變化,自動匹配需要運行的機組數(shù)量或單元數(shù)量,智能啟停、智能切換。無論末端蒸汽負荷如何變化,都能保障各單元以額定負荷高效運行.大馬拉小車→恰如其分:蒸汽鍋爐運行效率低下,大因素在于“大馬拉小車”,即“鍋爐實際使用負荷低于鍋爐額定負荷”。“SDM智能頻控系統(tǒng)”智能頻控蒸汽負荷,無論末端的蒸汽負荷如何變化,幾乎都不需要鍋爐降負荷運行,可恰如其分滿足末端蒸汽負荷變化需求,避免“大馬拉小車”,能大限度地減少降負荷損耗和過剩損失。免檢能源管理供應聯(lián)系泰州市斯迪蒙科技。中國香港能源管理廠家
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案例分享:某工企業(yè)項目性質:改建項目(8臺常溫型組合式混流蒸汽機)改造前:12噸蒸汽鍋爐2臺(一用一備)使用5年多,額定壓力1.6MPa,實際壓力、溫度需求1.2MPa、190°C,運行24小時/天(實際大蒸發(fā)量需求7噸/h,其中保溫時間8小時/天,保溫蒸發(fā)量1噸/h),耗氣量平均約19680方/天。改造后:安裝8臺1噸組合式混流蒸汽機(1臺備用、1臺保溫),其中6臺運行16小時/天,1臺每天運行8小時用于保溫,天然氣耗氣量平均7800方/天。蒸汽流量顯示,每臺混流蒸汽機蒸發(fā)量約1008kg/h,平均蒸噸耗氣量為75.1m?/t(天然氣低位熱值約8600Kcal/m?)。微過熱蒸汽,實際運行中0.9MPa壓力實現(xiàn)末端對190°C蒸汽溫度的需求,能耗大幅度降低。運行效益:與改建前相比,天然氣一天能省11880方,按生產(chǎn)300天算,一年天然氣能節(jié)約356萬方,合800萬元以上(天然氣單價2.3元/方)。用戶反饋:非常滿意,非常感謝。西藏組合式能源管理廠家